ФЛОТАЦИЯ ШИХТЫ НА ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ ОАО \
Работу флотационного отделения ОФ углеподготовительного цеха №1 (УПЦ-1) ОАО "АКХЗ" за 1975–2005 годы можно разделить на четыре периода (табл.1).
В период с 1975 по 1985 год в качестве собирателя использовался керосин, а в качестве вспенивателя – масло Т-66. Расход реагентов в среднем составлял 0,51 и 0,022 кг на тонну сухой обогащенной шихты. Выход концентрата вместе с флотоконцентратами составлял 68,31%, в том числе 14,33% флотоконцентрата. Зольность сухого рядового угля составляла 27,9%, концентрата с флотоконцентратом – 7,8% и флотохвостов – 58,8%. В связи с недостаточным извлечением угля из питания флотации, о чем свидетельствует низкая зольность хвостов флотации, с 1986 по 1991 года в качестве вспенивателя стали использовать кубовые остатки бутиловых спиртов (КОБС). При расходе реагентов 0,50 и 0,03 кг на тонну сухой обогащенной шихты и незначительном снижении зольности рядового угля (на 1,3%) это привело к росту суммарного выхода концентрата на 1,5%, в том числе флотоконцентрата на 3,78%. Одновременно на 0,2% повысилась зольность суммарного концентрата, на 1,2% флотоконцентрата и значительно до 69,1% выросла зольность хвостов флотации. Отделение флотации работало стабильно с небольшими отклонениями параметров обогащения от средних.
В 1992–1999 годах обогатительная фабрика УПЦ-1 ОАО "АКХЗ" испытывала острую нужду во флотореагентах для обогащения шихты. Отсутствие качественных флотореагентов на фоне увеличения зольности рядовых углей с 26,6 до 32,1% привело к снижению показателей обогащения фракции шихты – 1,0 мм. Зольность флотоконцентрата повысилась с 9,6 до 11,5%, а зольность хвостов флотации снижалась до 58%, составляя в среднем 63,7%. В качестве флотореагентов за год использовалось до 8-ми собирателей и вспенивателей, в том числе 10 флотореагентов при их неравномерной и недостаточной поставке (табл.1).
Таблица 1
Годы |
Реагент |
Расход реагента в кг на 1 т сухой обогащенной шихты |
Выход, % |
Зольность, Аd, % |
|||||
Концентрата + флотоконцентрата |
Флотоконцентрата |
Хвостов флотации |
Рядового угля |
Концентрат + флотокоцентрата |
Флотоконцентрата |
Хвостов флотации |
|||
1975–1985 |
Керосин-собиратель |
0,51 |
68,31 |
14,33 |
4,76 |
27,9 |
7,8 |
8,3 |
58,8 |
Масло Т-66 вспениватель |
0,022 |
||||||||
1986–1991 |
Керосин-собиратель |
0,50 |
69,85 |
18,11 |
5,87 |
26,6 |
8,0 |
9,5 |
69,1 |
КОБС вспениватель |
0,030 |
||||||||
1992–1998 |
Собиратель |
0,40 |
69,85 |
18,11 |
5,87 |
26,6 |
8,0 |
9,5 |
69,1 |
вспениватель |
0,77 |
||||||||
1999–2005 |
УР-410 |
1,086 |
62,9 |
20,21 |
6,07 |
36,7 |
8,6 |
10,2 |
72,1 |
*КОБС – кубовые остатки бутиловых спиртов.
*За период с 1992. по 1998 год в качестве флотореагентов использовались керосин, КОБС, дизтопливо, полимер УЛ-1, полимер С/О-2, бензин, поглотительное масло СПЦ, ААР-2, масло ПОД и КУ-1.
Постоянная замена флотореагентов приводила к перенастройке аппаратов, потере большого количества мелкой шихты, удорожанию производства. В 1992 году производство флотореагентов для углеобогащения резко сократилось, что потребовало поиска новых флотореагентов, в первую очередь, на базе химических продуктов коксохимии, которые в какой-то мере недостаточно использовались в качестве реагентов, как например, поглотительное масло смолоперегонного цеха АКХЗ.
В 1996 году МП ООО "Опытное производство" заключило договор с ОАО "АКХЗ" на поисковую работу "Разработка новых флотореагентов на основе химических продуктов коксохимии и других отраслей промышленности" При выполнении этой работы была разработана методика синтеза универсального флотореагента УР-410 на основе коксохимического поглотительного масла.
Учитывая удовлетворительные данные лабораторных исследований была наработана опытная партия реагента УР-410 в количестве 6,5 т и опробована на обогатительной фабрике углеподготовительного цеха №1 ОАО "АКХЗ" на флотомашине №2. Данные сопоставлялись с результатами флотирования шламов на флотомашине №3, работавшей в обычном режиме на реагенте собирателе ААР-2 и вспенивателе-поглотительном масле СПЦ. Повторные испытания проводились на флотомашине №1.
Для проверки стабильности получаемого флотореагента по эффективности обогащения шихты в лабораторных условиях была проведена серия опытов по флотации угля реагентами, отобранными из 7 партий флотореагента, наработанных на промышленной установке в течение 10 дней. Флотореагент
УР-410 нарабатывался партиями по 1,6…1,8 т. Плотность питания составляла 65 г/л, расход реагента – 1,2 и 1,8 кг/т. Как показали результаты исследований (табл. 2), флотореагент имеет стабильную флотационную способность.
При расходе реагента 1,2 кг/т зольность концентрата при зольности исходного угля 27,6…30,6% изменяется от 7,4 до 8,9%, зольность отходов – от 69,3 до 77,5%, составляя в среднем соответственно Акd = 8,1% и Аоd = 74,3%. Средний выход концентрата составил 69,7% при колебаниях от 64,4 до 72,4%.
Увеличение расхода УР-410 до 1,8 кг/т приводит к повышению средней зольности концентрата на 0,6% (до 8,7%) при повышении среднего выхода концентрата на 2,9% и средней зольности отходов на 4,3%.
Исследования проводились при двух значениях зольности угля (30,6 и 27,6%), что не позволило установить влияние зольности исходного угля (шихты) на эффективность обогащения. Однако имеется тенденция к незначительному увеличению зольности концентрата и росту выхода концентрата при одновременном росте зольности и снижении выхода отходов.
Данные опыты подтвердили стабильность работы нового флотореагента, который был принят к серийному производству.
Таблица 2
Реагент |
Расход реагента, кг/т |
Продукты, % |
Зольность исходного угля, % |
|||
Концентрат |
Отходы |
|||||
Выход, % |
Зольность, % |
Выход, % |
Зольность, % |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
УР-410 (ОП-12.07.96) |
1,8 |
68,8 |
7,86 |
29,8 |
76,2 |
30,6 |
УР-410 (ОП-12.07.96) |
1,2 |
64,4 |
7,4 |
32,6 |
69,3 |
30,6 |
УР-410 (ОП I от 5.08.96) |
1,2 |
68,4 |
8,1 |
30,0 |
74,05 |
30,6 |
УР-410 (ОП I от 5.08.96) |
1,8 |
71,8 |
9,2 |
27,4 |
78,4 |
30,6 |
УР-410 (ОП II от 5.08.96) |
1,2 |
70,4 |
8,1 |
28,6 |
75,6 |
30,6 |
УР-410 (ОП II от 5.08.96) |
1,8 |
71,6 |
8,6 |
27,4 |
83,2 |
30,6 |
УР-410 (ОП III от 6.08.96) |
1,2 |
70,6 |
8,6 |
28,8 |
74,8 |
30,6 |
УР-410 (ОП III от 6.08.96) |
1,8 |
71,8 |
8,6 |
28,0 |
76,9 |
30,6 |
УР-410 (ОП IV от 6.08.96) |
1,2 |
69,6 |
7,6 |
29,4 |
74,7 |
30,6 |
УР-410 (ОП IV от 6.08.96) |
1,8 |
74 |
8,3 |
26 |
72,3 |
30,6 |
Продолжение табл. 2
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
УР-410 (ОП I от 13.08.96) |
1,2 |
71,6 |
8,9 |
28 |
74 |
27,6 |
УР-410 (ОП I от 13.08.96) |
1,8 |
75,2 |
9,11 |
24,2 |
82,1 |
27,6 |
УР-410 (ОП II от 13.08.96) |
1,2 |
72,4 |
8,11 |
26,2 |
77,5 |
27,6 |
УР-410 (ОП II от 13.08.96) |
1,8 |
75 |
9,3 |
24,8 |
80,4 |
27,6 |
Предварительные опытно-промышленные испытания реагент УР-410 показали его комплексное воздействие на процесс флотации и его несовместимость с другими реагентами-собирателями.
Поэтому согласно нормам, предусмотренных ТУ 322-00190443-077-97 "Флотореагент универсальный углеобогатительный", УР-410 допущен к серийному производству.
Промышленная установка получения флотореагента МП была принята в эксплуатацию 15.01.1997 г. С начала 1999 года флотационное отделение ОФ АКХЗ полностью перешло на технологию флотации с использованием в качестве комплексного реагента УР-410, что позволило стабилизировать работу отделения и повысить показатели обогащения. За семь последних лет выход флотоконцентрата повысился на 2,5% при росте зольности рядового угля с 32,1 до 36,7%, зольность снижается, а зольность хвостов флотации составляет в среднем 72,1%.
За период с 1999 по 2006 год в углеподготовительном цехе №1 в качестве флотореагента использовано 20,7 тыс. т УР-410 (табл.3). Если исходить из того, что на обогащение тонну шихты расходуется около 1,0 кг УР-410, то получается с его использованием произведено более 20 млн.т концентрата.
Таблица 3
Потребители |
Годы |
||||||||
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
ОАО АКХЗ |
2204,64 |
3610,0 |
3401,71 |
2913,13 |
2967,0 |
2925,83 |
3282,4 |
2986,27 |
2684,63 |
Горэнерго (Моспинская ЦОФ) |
|
|
|
|
10,07 |
|
313,30 |
200,53 |
25,83 |
ЗАО "Союз-99" (Дзержинская ЦОФ) |
|
|
|
178,19 |
42,78 |
|
|
- |
|
ОАО "АРС" |
|
|
|
24,64 |
|
|
|
|
|
ЗАО "Промэнергосбыт" |
|
81,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Техноспецстрой" |
|
|
|
|
|
|
|
17,60 |
|
ЧП "Санта" |
|
|
24,67 |
|
|
|
|
|
|
ООО "Недра" |
|
13,9 |
|
|
|
|
|
|
|
ЧП "Виктория" |
|
|
24,76 |
|
|
|
|
|
|
ООО "Энергострой" |
|
49,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение табл. 3
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
ЧП "Агенство Сана"(Дзержинская ЦОФ) |
|
399,3 |
|
|
|
|
|
|
|
ООО "Триада" |
|
74,2 |
10,31 |
|
|
|
|
|
|
ООО "Полисервис ЛТД" |
|
|
108,42 |
|
|
|
|
|
|
Маркограф (обогащение графита) |
|
1,5 |
|
1,5 |
1,5 |
|
1,5 |
|
|
ООО "Мего" |
|
|
|
|
124,25 |
143,2 |
|
|
|
ООО "Мегатех" |
|
|
26,26 |
|
|
|
|
|
|
НВФ "Минерва" |
|
46,0 |
|
|
|
|
|
|
|
ЧП "Гермес" |
|
|
|
|
|
12,42 |
|
|
|
ЧП "Фирма Сфера" |
|
|
|
75,82 |
|
24,85 |
|
|
|
ЧП "Свет" |
|
|
|
7,45 |
|
|
|
|
|
ЧП "Заготресурсы" (Дзержинская ЦОФ) |
|
123,5 |
263,40 |
|
|
|
|
|
|
Михайловская ЦОФ |
|
|
24,67 |
9,07 |
|
|
|
|
|
ЧП "Политекс" |
|
24,5 |
|
|
|
|
|
|
|
ООО "Вита-сервис" |
|
49,4 |
|
|
|
|
|
|
|
ЧП "Националь" |
|
0,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
2204,64 |
4474,0 |
3884,2 |
3209,8 |
3145,6 |
3106,3 |
3597,2 |
3204,4 |
2710,46 |
Следует отметить, что за период с 1997 по 2005 год МП "Опытное производство" произвело и поставило 25 потребителям около 30 тыс. т флотореагента УР-410, который использовался на ряде углеобогатительных фабрик Украины (табл. 3), а также успешно применялся на фабрике по добыче и переработке графита. Снижение производства и поставок УР-410 в 2005 году объясняется уменьшением объема производства кокса.
Экономический эффект от использования УР-410 в качестве флотореагента определен путем сравнения технико-экономических показателей работы обогатительных фабрик Авдеевского и Макеевского коксохимических заводов, обогащающих шихту для коксования (табл. 4). В качестве флотореагентов на обогатительной фабрике Макеевского КХЗ используются керосин и масло ПОД.
Исходя из объемов переработки сухого угля на заводах и затрат средств на их флотацию определены общие затраты на флотореагенты, которые отнесены к тонне переработанного сухого угля за 2003–2005 годы.
Приняв, что все остальные расходы на флотацию, отнесенные к единице переработанного сырья, одинаковы, то в качестве экономического эффекта принята разница в расходе средств на приобретение флотореагентов на переработку тонны обогащенного рядового сухого угля. Разница в стоимости флотореагентов на АКХЗ и МакКХЗ по годам составила: 0,314 грн/т в 2003 году, 0,5025 грн/т в 2004 году и 1,031 грн/т в 2005. Умножив величину удельной экономии на объем переработки сухого угля, получаем годовую экономию средств на приобретение флотореагентов, составляющую по годам 1437; 2300 и
3918 тыс. грн.
Таблица 4
Показатель |
Единицы измерения |
УПЦ-1 "Авдеевского КХЗ" |
УПЦ-2 "Макеевского КХЗ" |
||||
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
||
Объем переработки сухого угля |
тыс. т |
4575 |
4554 |
3800 |
948 |
1220 |
1420 |
Зольность сухого исходного угля Аоd |
% |
33,2 |
33,6 |
37,9 |
27,5 |
31,2 |
34,2 |
Зольность сухого концентрата Акd |
% |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
8,1 |
7,8 |
8,1 |
Зольность сухих отходов флотации Аоd |
% |
73,3 |
74,6 |
69,0 |
66,5 |
62,4 |
67,7 |
Цена флотореагента УР-410 |
грн/т |
896,9 |
1197,8 |
1281,2 |
– |
– |
– |
Расход УР-410 за год |
т |
3277,7 |
2953,2 |
2630,9 |
– |
– |
– |
Расход УР-410 г на 1 тыс. т сухого угля |
т |
0,716 |
0,648 |
0,692 |
– |
– |
– |
Затраты на флотореагенты |
т грн |
2939,8 |
3537,4 |
3370,7 |
906,4 |
1563,9 |
2723,1 |
Затраты на флотореагенты для тонны сухого угля |
грн/т |
0,642 |
0,777 |
0,887 |
0,956 |
1,282 |
1,918 |
Экономия расхода средств на тонну сухого угля |
грн/т |
0,314 |
0,505 |
1,031 |
– |
– |
– |
Экономия расходов за год |
т грн |
1437 |
2300 |
3918 |
– |
– |
– |
Таким образом, экономия за счет использования в качестве флотореагента УР-410 за 2003…2005 годы на Авдеевском коксохимическом заводе составляет 7655 тыс. гривен. Следует отметить, что согласно приведенным в табл. 4 данным показатели эффективности обогащения, полученные на АКХЗ, значительно выше, чем на МакКХЗ. Значительно выше зольность сухих отходов флотации, хотя зольность концентрата также выше на 0,5% при более высокой зольности исходного угля.
В.И. Саранчук, д-р техн. наук (Донецк, Институт физико-органической и углехимии), И.А. Аровин (Донецк, МП ООО \"Опытное производство\"), Г.Г. Клешня (Авдеевка, ОАО \"Авдеевский КХЗ\"), В.Н.Моисев (Донецк, ЗАО "Донецкст
Просмотров: 3406